第255章 什麽光速!(2 / 2)
但归根结底我们要规避这种情况的产生。
如果是经费方面的问题,我这边可以出钱。
总之记住,复刻不仅是复制图纸,还要理解每项设计的工程逻辑。
让我们开始吧。」
制造车间内,精密钻床整齐排列,切削液气味弥漫。
林燃站在一台钻床旁,指导工程师。
喷射器板半成品固定在工作台上,304不锈钢表面闪着金属光泽。
林燃拿起深度尺:「这个喷孔深度要精确到1毫米,角度偏差不能超01度。看,这里有微小毛刺,需用细砂纸打磨。」
「好的,教授,我会非常小心。」
林燃用光学显微镜检查一个喷孔,屏幕显示边缘光滑,无瑕疵。
林燃满意道:「这个喷孔合格。2832个喷孔都要达到这个标准。」
「这麽多喷孔,每一个都要完美,工作量巨大。」跟着的张小强心想。
工程师问道:「教授,铜衬怎麽加工?」
「铜衬用电火花加工,内壁粗糙度Ra 4微米,加工后用超声波清洗,去除残留颗粒。」林燃不假思索道。
林燃逐一检查一排喷空,发现其中一个喷孔角度偏差02度。
林燃严肃道:「这个喷孔不合格,需重新钻孔。
燃烧室压力高达70巴,任何偏差都可能引发振荡。」
巴(Bar)是压力单位,1巴=100千帕。
工程师点头,重新调整钻床参数。
林燃再次强调:「精度是第一位的,不能有任何妥协。」
铜质挡板加工完成后,团队在真空炉中进行釺焊。
林燃监督釺焊过程,确保温度稳定在1093℃。
林燃:「釺焊后立即用X射线检测,任何微裂纹都可能导致失败。」
「明白,我们会逐块检查。」
真空炉控制室里,工程师们监控温度曲线。
林燃站在显示屏前,178根Inconel-X750管整齐排列在炉内,釺料均匀涂抹。
林燃:「升温速率每分钟5℃,达到1093℃后保持30分钟,缓慢冷却。急剧温度变化会导致管子变形。」
「程序已设置,会严格控制。」
真空泵嗡嗡作响,炉内压力降至10^-5托。
同样托也是压力单位,1托=322帕。
林燃心想:「釺焊是F-1制造的瓶颈,任何失误都可能毁掉数周的努力。」
30分钟后,降温开始。炉门打开,燃烧室管壁光滑,无明显缺陷。
「初步检查,管子排列均匀,无变形。」
林燃:「好,立即进行超声波检测,确认焊缝质量。」
检测结果显示,焊缝完整,仅一处微小气孔,林燃建议局部重焊,确保完美。
平衡实验室里,一台1960年代风格的手动平衡机被启用。
林燃亲自操作,展示叶轮校准。
林燃:「这个平衡机是原始设计的翻版。我们要复现NASA的校准过程。」
他将铝合金叶轮安装在平衡机上,启动旋转,屏幕显示3克毫米的不平衡。
林燃:「需要在叶轮上钻小孔校正。根据相位,钻孔位置在这里。」
他标记位置,华国航天的工程师们负责尝试操作。
「教授,怎麽确定钻孔深度?」
林燃:「根据不平衡量计算,通常1毫米深的小孔就够了。
钻完后重新测试。」
经过三次调整,不平衡量降至08克毫米。
林燃:「合格!每个叶轮都要这样校准。」
一旁的张小强内心感叹:「教授这也未免太精通了吧?
这麽老的设备也能用得这麽精准。」
张小强在接到任务的那一刻开始就知道,林燃精通阿波罗登月。
随着过去一个月时间的合作,林燃的精通和他以为的精通压根就不是一码事。
张小强知道林燃在阿美莉卡留学,知道对方是阿波罗登月的狂热爱好者。
他以为的精通,充其量是找到了一些外界查不到的资料,知道一些外界不知道的技术秘辛。
仅此而已了。
无非是在研发过程中能够少走一些弯路。
但该要的测试,该做的尝试,该让工程师尝试着找到办法达到目的,这些环节都是必不可少。
说是复刻,更准确说应该是复刻式研发。
你顶多开了部分地图,然后再部分地图的基础上再去做探索。
而研发本身就像是探索的过程,需要不断的试错,复刻最多试错少一些。
哪怕现在的阿美莉卡想要复刻阿波罗登月,想要再造F-1发动机,也得把两千多次的燃烧不稳定性测试给做了。
起码花个七八年。
加上其他环节,反覆测试验证。
所以,阿美莉卡不重启阿波罗登月,史密斯专员们要大捞特捞是一回事,复刻本身没有任何性价比可言是另外一回事。
这是张小强在和林燃合作前的认知。
但在合作之后,他的认知完全被颠覆了。
林燃的表现与其说是精通,不如说每一个细节,他都了如指掌。
一般写在报告上就一句话,实际上底层原理可能是花了上千个小时才摸索出来的。
林燃的所谓精通,具体到每一步要怎麽做,都在现场掰开了揉碎了告诉六院的工程师们。
搞得张小强有点怀疑人生,要不是对方才24岁,但凡年纪大一点,他都要怀疑对方是不是参与过F-1发动机的研发和制造了。
J-2喷射器制造在另一车间进行。
林燃检查同轴喷孔加工,316不锈钢喷射器主体固定在车床上。
林燃强调道:「同心度偏差不能超01毫米,用千分尺逐孔检查。」
「是,教授,我已经检查了10个喷孔,都合格。」
林燃拿起一个铜合金喷嘴,检查表面。
林燃:「喷嘴粗糙度Ra 2微米,很好。
继续保持。」
J-2燃烧室釺焊在另一真空炉进行,540根316不锈钢管排列整齐。
林燃:「釺焊温度1050-1070℃,升温速率每分钟3℃,保持25分钟。」
「炉内压力已达10^-6托,程序运行正常。」
釺焊完成后,燃烧室管壁光滑,超声波检测确认无缺陷。
林燃:「完美!这批燃烧室可以进入组装。」
液氢涡轮泵制造在低温实验室进行。
林燃指导团队测试迷宫式密封。
林燃:「在-253℃液氮中运行泵体10分钟,检查密封性。」
「无泄漏,轴承温度稳定。」
林燃:「很好,轴承用液氢冷却,确保不冻结。」
组装大厅里,F-1和J-2发动机的部件整齐摆放。林燃监督组装,指导螺栓扭矩和密封垫片安装。
林燃:「F-1喷射器板与燃烧室连接,螺栓扭矩50牛米,垫片无损伤。」
「是,教授,我会逐个检查。」
J-2组装中,林燃发现一个液氢管道接头偏差。
林燃:「这个接头偏差05毫米,需重新对齐,否则可能泄漏。」
团队迅速调整,完成组装。所有部件经过X射线丶超声波和染料渗透检测,确保无缺陷。
测试场内,F-1发动机固定在测试架上,控制室屏幕显示实时数据。
林燃:「150秒静态点火,监控推力丶比冲丶压力。」
张小强亲自担任本次的测试指挥官:「倒计时10秒!3丶2丶1,点火!」
火焰喷涌,推力达6770千牛,相当于2万磅,比冲263秒,压力70巴。
负责监控数据的工程师兴奋道:「数据稳定,无振荡!」
林燃:「对比阿波罗11号数据,性能完全一致。」
随后,J-2发动机的测试也顺利进行。
液氢系统的密封性完美,燃烧效率达到预期。
J-2在真空室测试,推力1033千牛,比冲421秒,三次点火正常。
「质量1790千克,与原始1788千克偏差仅1%。」
张小强补充道:「我们对比了土星五号的数据,F-1和J-2性能完美匹配。
非破坏性检测和压力脉冲测试也通过。」
离开生产车间回到会议室之后,工程师团队们欢呼一片,大家用水杯替代酒杯欢呼庆祝。
「砰砰砰」
「请进。」贾勇说。
「院长,我来给您汇报工作。」张小强推门而入。
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