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第255章 什麽光速!(2 / 2)

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但归根结底我们要规避这种情况的产生。

如果是经费方面的问题,我这边可以出钱。

总之记住,复刻不仅是复制图纸,还要理解每项设计的工程逻辑。

让我们开始吧。」

制造车间内,精密钻床整齐排列,切削液气味弥漫。

林燃站在一台钻床旁,指导工程师。

喷射器板半成品固定在工作台上,304不锈钢表面闪着金属光泽。

林燃拿起深度尺:「这个喷孔深度要精确到1毫米,角度偏差不能超01度。看,这里有微小毛刺,需用细砂纸打磨。」

「好的,教授,我会非常小心。」

林燃用光学显微镜检查一个喷孔,屏幕显示边缘光滑,无瑕疵。

林燃满意道:「这个喷孔合格。2832个喷孔都要达到这个标准。」

「这麽多喷孔,每一个都要完美,工作量巨大。」跟着的张小强心想。

工程师问道:「教授,铜衬怎麽加工?」

「铜衬用电火花加工,内壁粗糙度Ra 4微米,加工后用超声波清洗,去除残留颗粒。」林燃不假思索道。

林燃逐一检查一排喷空,发现其中一个喷孔角度偏差02度。

林燃严肃道:「这个喷孔不合格,需重新钻孔。

燃烧室压力高达70巴,任何偏差都可能引发振荡。」

巴(Bar)是压力单位,1巴=100千帕。

工程师点头,重新调整钻床参数。

林燃再次强调:「精度是第一位的,不能有任何妥协。」

铜质挡板加工完成后,团队在真空炉中进行釺焊。

林燃监督釺焊过程,确保温度稳定在1093℃。

林燃:「釺焊后立即用X射线检测,任何微裂纹都可能导致失败。」

「明白,我们会逐块检查。」

真空炉控制室里,工程师们监控温度曲线。

林燃站在显示屏前,178根Inconel-X750管整齐排列在炉内,釺料均匀涂抹。

林燃:「升温速率每分钟5℃,达到1093℃后保持30分钟,缓慢冷却。急剧温度变化会导致管子变形。」

「程序已设置,会严格控制。」

真空泵嗡嗡作响,炉内压力降至10^-5托。

同样托也是压力单位,1托=322帕。

林燃心想:「釺焊是F-1制造的瓶颈,任何失误都可能毁掉数周的努力。」

30分钟后,降温开始。炉门打开,燃烧室管壁光滑,无明显缺陷。

「初步检查,管子排列均匀,无变形。」

林燃:「好,立即进行超声波检测,确认焊缝质量。」

检测结果显示,焊缝完整,仅一处微小气孔,林燃建议局部重焊,确保完美。

平衡实验室里,一台1960年代风格的手动平衡机被启用。

林燃亲自操作,展示叶轮校准。

林燃:「这个平衡机是原始设计的翻版。我们要复现NASA的校准过程。」

他将铝合金叶轮安装在平衡机上,启动旋转,屏幕显示3克毫米的不平衡。

林燃:「需要在叶轮上钻小孔校正。根据相位,钻孔位置在这里。」

他标记位置,华国航天的工程师们负责尝试操作。

「教授,怎麽确定钻孔深度?」

林燃:「根据不平衡量计算,通常1毫米深的小孔就够了。

钻完后重新测试。」

经过三次调整,不平衡量降至08克毫米。

林燃:「合格!每个叶轮都要这样校准。」

一旁的张小强内心感叹:「教授这也未免太精通了吧?

这麽老的设备也能用得这麽精准。」

张小强在接到任务的那一刻开始就知道,林燃精通阿波罗登月。

随着过去一个月时间的合作,林燃的精通和他以为的精通压根就不是一码事。

张小强知道林燃在阿美莉卡留学,知道对方是阿波罗登月的狂热爱好者。

他以为的精通,充其量是找到了一些外界查不到的资料,知道一些外界不知道的技术秘辛。

仅此而已了。

无非是在研发过程中能够少走一些弯路。

但该要的测试,该做的尝试,该让工程师尝试着找到办法达到目的,这些环节都是必不可少。

说是复刻,更准确说应该是复刻式研发。

你顶多开了部分地图,然后再部分地图的基础上再去做探索。

而研发本身就像是探索的过程,需要不断的试错,复刻最多试错少一些。

哪怕现在的阿美莉卡想要复刻阿波罗登月,想要再造F-1发动机,也得把两千多次的燃烧不稳定性测试给做了。

起码花个七八年。

加上其他环节,反覆测试验证。

所以,阿美莉卡不重启阿波罗登月,史密斯专员们要大捞特捞是一回事,复刻本身没有任何性价比可言是另外一回事。

这是张小强在和林燃合作前的认知。

但在合作之后,他的认知完全被颠覆了。

林燃的表现与其说是精通,不如说每一个细节,他都了如指掌。

一般写在报告上就一句话,实际上底层原理可能是花了上千个小时才摸索出来的。

林燃的所谓精通,具体到每一步要怎麽做,都在现场掰开了揉碎了告诉六院的工程师们。

搞得张小强有点怀疑人生,要不是对方才24岁,但凡年纪大一点,他都要怀疑对方是不是参与过F-1发动机的研发和制造了。

J-2喷射器制造在另一车间进行。

林燃检查同轴喷孔加工,316不锈钢喷射器主体固定在车床上。

林燃强调道:「同心度偏差不能超01毫米,用千分尺逐孔检查。」

「是,教授,我已经检查了10个喷孔,都合格。」

林燃拿起一个铜合金喷嘴,检查表面。

林燃:「喷嘴粗糙度Ra 2微米,很好。

继续保持。」

J-2燃烧室釺焊在另一真空炉进行,540根316不锈钢管排列整齐。

林燃:「釺焊温度1050-1070℃,升温速率每分钟3℃,保持25分钟。」

「炉内压力已达10^-6托,程序运行正常。」

釺焊完成后,燃烧室管壁光滑,超声波检测确认无缺陷。

林燃:「完美!这批燃烧室可以进入组装。」

液氢涡轮泵制造在低温实验室进行。

林燃指导团队测试迷宫式密封。

林燃:「在-253℃液氮中运行泵体10分钟,检查密封性。」

「无泄漏,轴承温度稳定。」

林燃:「很好,轴承用液氢冷却,确保不冻结。」

组装大厅里,F-1和J-2发动机的部件整齐摆放。林燃监督组装,指导螺栓扭矩和密封垫片安装。

林燃:「F-1喷射器板与燃烧室连接,螺栓扭矩50牛米,垫片无损伤。」

「是,教授,我会逐个检查。」

J-2组装中,林燃发现一个液氢管道接头偏差。

林燃:「这个接头偏差05毫米,需重新对齐,否则可能泄漏。」

团队迅速调整,完成组装。所有部件经过X射线丶超声波和染料渗透检测,确保无缺陷。

测试场内,F-1发动机固定在测试架上,控制室屏幕显示实时数据。

林燃:「150秒静态点火,监控推力丶比冲丶压力。」

张小强亲自担任本次的测试指挥官:「倒计时10秒!3丶2丶1,点火!」

火焰喷涌,推力达6770千牛,相当于2万磅,比冲263秒,压力70巴。

负责监控数据的工程师兴奋道:「数据稳定,无振荡!」

林燃:「对比阿波罗11号数据,性能完全一致。」

随后,J-2发动机的测试也顺利进行。

液氢系统的密封性完美,燃烧效率达到预期。

J-2在真空室测试,推力1033千牛,比冲421秒,三次点火正常。

「质量1790千克,与原始1788千克偏差仅1%。」

张小强补充道:「我们对比了土星五号的数据,F-1和J-2性能完美匹配。

非破坏性检测和压力脉冲测试也通过。」

离开生产车间回到会议室之后,工程师团队们欢呼一片,大家用水杯替代酒杯欢呼庆祝。

「砰砰砰」

「请进。」贾勇说。

「院长,我来给您汇报工作。」张小强推门而入。

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